近期,長嶺煉化煉油二部技術(shù)團(tuán)隊(duì)完成制氫裝置原料系統(tǒng)優(yōu)化運(yùn)行課題調(diào)查研究,適當(dāng)開大壓縮機(jī)出口閥門,實(shí)現(xiàn)每天節(jié)電2000千瓦時,大幅降低了裝置運(yùn)行能耗。
在調(diào)查研究過程中,技術(shù)團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)制氫裝置將原料氣引到壓縮機(jī)出口管線,可以很好地利用原料系統(tǒng)的壓力直接進(jìn)入裝置,從而達(dá)到降低壓縮機(jī)工作負(fù)荷和能耗的目的。但是,其引入條件又受到一定的限制,首先要求裝置生產(chǎn)負(fù)荷足夠大,需要補(bǔ)充大量的原料氣體,小流量的原料氣補(bǔ)充量引入壓縮機(jī)出口時,會使得控制閥不好操作,造成系統(tǒng)波動大。還有就是原料氣能夠完全滿足使用量。
近段時間以來,長嶺煉化抓住市場持續(xù)向好的契機(jī),加大原料處理量,各裝置運(yùn)行負(fù)荷基本達(dá)到100%,滿足了高壓原料氣的引入條件,技術(shù)團(tuán)隊(duì)隨即啟動流程優(yōu)化。據(jù)觀察,裝置壓縮機(jī)電流大幅下降,運(yùn)行成本更趨合理。